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沧州炼化烟机技改凸显成效

   日期:2014-08-11     浏览:101    评论:0    
核心提示:振动值稳定在30m的前提下,上半年累计发电130多万度沧州炼化针对催化烟机运行存在的问题积极攻关实施技改,使烟机突破瓶颈,创出

振动值稳定在30μm的前提下,上半年累计发电130多万度——沧州炼化针对催化烟机运行存在的问题积极攻关实施技改,使烟机突破瓶颈,创出运行历史最好水平。

沧州炼化催化烟机为国产双级烟气轮机,存在主要问题是催化剂容易在一二级轮盘之间结垢,导致振动值居高不下、运行效率较低。为此,沧州炼化对分三个阶段对烟机进行治理。前期治理主要针对振动值高且运行周期短的特点,致力于机组本身的结构性能、转子平衡及找正方面的攻关,降低振动值。随后,他们采取加强一二级轮盘之间的吹扫、对烟机运行精细化调节的措施,逐步摸索烟机运行最佳操作参数,提高烟机的同步运行率,达到97%以上。

去年,他们利用装置大修,专门针对转子结垢对烟机实施技改。重点从改善拉杆连接及焊接固定入手,对烟气的旋分系统进行改善。更换三旋内筒包括150个小旋分器,治理旋分效率过低的问题,更换80个主风分布管喷嘴,改善主风分布。同时,他们重新调整了烟机轮盘冷却蒸汽流程并完善保温,成功将进入烟机的轮盘冷却蒸汽温度由200℃以下提高到240℃左右,使三旋出口烟气中催化剂浓度由大修前的200~250mg/m3降低至100~120mg/m3,延缓催化剂结垢,提高烟机运行效率。

 
标签: 炼化烟机技改
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